
航空發動機作為飛行器的核心動力裝置,其工作穩定性與可靠性直接關系到飛行安全。主燃油系統是發動機的關鍵組成部分,承擔著按控制指令精確計量燃油流量、保障發動機在各工況下穩定運行的重要職能。在現代渦扇發動機中,主燃油系統通常由主燃油泵、調節器、增壓閥及電子控制器等附件構成,通過各附件的協同工作,實現燃油流量的精確計量與供給。
一、航空發動機燃油壓力脈動問題分析
燃油壓力脈動是主燃油系統中常見的流體動力學現象,其對發動機工作安全性的影響體現在多個層面。首先,壓力脈動會與供油管路、管接頭、彈簧組件及活門等機械結構產生耦合振動,當脈動頻率接近系統某階固有頻率時,可能誘發結構共振,導致管路疲勞斷裂或附件功能失效。其次,存在壓力脈動的燃油進入燃燒室后,會引起燃油流量的周期性波動,進而導致燃燒室內釋熱不均勻,產生溫度場畸變。這種不穩定的燃燒不僅會產生有害噪聲,影響壓氣機的工作穩定性,還會使渦輪葉片和噴口結構承受交變熱載荷,嚴重時甚至誘發發動機喘振。因此,有效抑制主燃油系統中的壓力脈動,特別是低頻脈動,對保障發動機工作安全具有重要意義。
國內外學者針對壓力脈動問題開展了廣泛研究,主要技術路徑可分為兩類。第一類是從供油系統自身入手,通過在流路中增設消振器、蓄能器等裝置,從根源上抑制壓力脈動的產生與傳播。Mam?ic等人采用特征線法建立了液壓系統動力學模型,分析了蓄能器數量及安裝位置對壓力脈動的抑制效果。焦宗夏等人針對飛機液壓能源管路系統,提出了基于壓電陶瓷的主動消振器設計方案,并通過仿真驗證了方案的可行性。第二類研究則從燃燒室角度出發,通過優化燃油噴嘴結構來提高燃燒穩定性,降低燃油脈動對燃燒過程的影響。Lieuwen等人針對發動機振蕩燃燒問題,通過聲學特性分析識別了燃油噴嘴霧化過程的脈動特性,采用噴嘴更換方案有效提升了燃燒穩定性。湯冠瓊等人推導了燃油流量脈動與噴嘴結構參數的關系模型,提出了增加節流級數、減小節流面積以降低流量脈動的方法,并通過試驗驗證了其有效性。
然而,現有研究成果多側重于理論分析和建模仿真,在航空發動機工程應用層面存在一定局限。消振器、蓄能器等脈動抑制裝置在船舶、飛機液壓系統中已有成熟應用,但在小涵道比渦扇發動機上,受限于嚴苛的工作環境(高溫、高壓、強振動)及可靠性、維護性要求,這些方案的工程實施面臨較大挑戰。此外,當前研究對多活門耦合系統中低頻脈動的產生機理及放大機制認識尚不充分,缺乏針對性的工程改進措施。
本文以某型渦扇發動機主燃油系統為研究對象,針對系統存在的22Hz低頻脈動幅值過大問題,從系統工作原理出發,深入分析脈動的產生機理與放大機制,準確定位問題根源,提出基于等增益比定理的活門型孔改進方案,并通過整機試驗驗證改進措施的有效性,旨在為航空發動機燃油系統脈動抑制提供理論支撐和工程實踐指導。
二、主燃油系統工作原理與低頻脈動機理
2.1 主燃油系統構成與工作特性
某型渦扇發動機的主燃油系統采用典型的閉環控制結構,主要由主燃油泵、調節器、增壓閥和電子控制器四大核心部件組成。系統工作時,飛機來油首先進入主燃油泵,經增壓后供給調節器。調節器內部集成了壓差活門、回油活門和計量活門三大功能組件,構成燃油計量與壓力控制的核心單元。電子控制器根據發動機工作狀態發出指令,通過電液伺服閥將電信號轉換為液壓信號,驅動計量活門運動,同時線位移傳感器實時反饋活門位置,形成精確的閉環控制回路。
在穩態工作過程中,壓差活門持續感受計量活門前后的燃油壓力差,并根據壓差變化實時調整回油活門的開度,將計量前的多余燃油返回飛機油箱,從而保證計量活門前后壓差恒定。這一壓差控制機制與計量活門型孔開度的協同調節,共同確保了燃油流量的計量精度。計量后的燃油流經增壓閥,最終通過主燃油噴嘴進入燃燒室。增壓閥內設置執行活門,其主要功能是在發動機正常工作時維持閥前燃油壓力不低于系統工作要求的最小值,保證下游附件正常工作,同時根據發動機狀態自動調節流通能力。
從系統動力學角度看,主燃油系統中的各活門組件均可簡化為質量-彈簧系統,具有各自的固有頻率特性。壓差活門、回油活門、計量活門以及增壓閥執行活門在流場中不僅完成各自的調節功能,彼此之間還通過燃油介質形成復雜的流固耦合關系。這種耦合關系是理解系統壓力脈動特性的基礎。
2.2 低頻脈動的產生機理
主燃油系統中壓力脈動的產生源于多重因素的疊加效應。從流場源頭分析,主燃油泵作為動力源,其出口流場 inherently 存在一定的擾動,包括由于齒輪嚙合或柱塞運動引起的流量脈動、湍流脈動以及射流剪切層的不穩定性等。這些初始擾動以壓力波的形式在管路中傳播,當遇到活門、管接頭、變截面等流道不連續處時,會產生反射、折射和透射現象,形成復雜的壓力波動場。
在渦扇發動機主燃油系統中,22 Hz低頻脈動的產生與多活門耦合效應密切相關。調節器內的壓差活門、回油活門、計量活門以及增壓閥內的執行活門構成一個多自由度振動系統。每個活門作為質量-彈簧系統,在燃油壓力波動激勵下會在平衡位置附近產生微小的往復位移。這種活門微動反過來又對流場產生擾動,改變局部流道面積和流動特性。當多個活門同時振動時,各自產生的擾動波在流場中相互疊加、調制,形成復雜的壓力波動形態。
根據振動理論,多自由度耦合系統在受到寬帶激勵時,會在系統固有頻率附近產生顯著的振動響應。通過頻譜分析可知,該型發動機主燃油系統中各活門組件的固有頻率雖不盡相同,但彼此耦合后形成了22 Hz的合成頻率成分。這一頻率遠低于主燃油泵的基頻(通常在數百赫茲量級),屬于典型的低頻脈動范疇。初始的擾動波在經歷多活門調制后,從簡單的正弦波形逐漸演變為復雜波形,22 Hz頻率成分在疊加過程中得到增強,最終形成顯著的周期性壓力脈動。
2.3 低頻脈動的放大機理
活門微動對流場的擾動是脈動產生的根源,而脈動幅值的大小則取決于活門型孔的流通面積增益特性。根據小孔流量計算公式,通過活門型孔的流量Q與流量系數Cd、流通面積A、介質密度ρ及活門前后壓差Δp滿足如下關系:

在發動機穩態工作條件下,主燃油泵出口壓力并非絕對恒定,而是存在一定的波動成分。這種壓力波動會使活門在其平衡工作位置附近產生微小位移,進而引起流通面積A的變化。若活門工作點恰好位于型孔面積增益較大的區域,即位移增量dA/dx較大,則微小的活門位移就會導致流通面積的劇烈變化,根據流量公式,面積的劇烈變化又會引起流量的顯著波動,最終體現為壓力脈動幅值的放大。
這一放大機制在欠阻尼或臨界阻尼的活門系統中表現得尤為突出。當活門系統阻尼較小時,壓力波動更容易激起較大的活門位移響應,而位移又通過型孔面積增益轉化為流量波動,形成正反饋效應。因此,型孔的面積增益特性是決定脈動幅值的關鍵因素之一。
對主燃油系統中四型活門的型孔結構進行對比分析發現,調節器內的壓差活門、回油活門和計量活門在設計上均采用了較為平緩的型孔過渡曲線,面積增益控制在合理范圍內。而增壓閥執行活門的型孔采用梯形結構,由起始段的小尺寸等寬矩形、過渡段的斜坡擴張以及后段的大尺寸等寬矩形三部分組成。這種設計雖然能夠滿足小流量段的控制精度和大流量段的流阻要求,但過渡段內面積隨開度的變化率過大,形成高增益區域。
通過仿真分析進一步確認,在發動機巡航狀態對應的燃油流量下,增壓閥執行活門的開度恰好落在4.9 mm位置,正處在這一高增益擴張段內。此時,主燃油泵后壓力p1為3.5 MPa,增壓閥后壓力p2為1.3 MPa,燃油流量為歸一化值1.65。這一工況正是整機試驗中觀察到低頻脈動幅值最大的工作點,與機理分析的結論高度吻合。
三、活門型孔改進設計與理論依據
3.1 問題定位與改進思路
基于上述機理分析,明確增壓閥執行活門型孔擴張段的高增益特性是導致22 Hz低頻脈動放大的根本原因。在發動機巡航狀態這一典型工作點,型孔開度位于增益最大的擴張段內,使得微小的壓力波動被顯著放大,形成危害發動機安全的過大脈動幅值。
解決這一問題的基本思路是降低型孔在工作區的面積增益,增強系統的抗擾動能力。具體而言,需要在保證活門流通能力和流量調節范圍滿足總體設計要求的前提下,重新設計型孔的幾何形狀,使開度-面積曲線在工作區內保持平緩的變化率。這一改進不能犧牲小流量段的計量精度,也不能增加大流量段的流阻損失,因此需要在不同功能區之間實現優化匹配。
3.2 等增益比定理與指數形型孔設計
等增益比定理提供了解決上述優化問題的理論工具。該定理指出,對于要求增益恒定的控制系統,被控對象的輸入-輸出特性曲線應滿足指數函數形式,此時系統在各工作點具有相同的相對增益,有利于保持動態響應的一致性和穩定性。
將這一原理應用于活門型孔設計,要求型孔的流通面積A隨活門開度x的變化滿足等增益比條件,即面積增益比(dA/dx)/A保持常數。設增益比為常數a,則有:

求解此微分方程,得到:

其中A0為起始開度對應的流通面積。這表明,在滿足等增益比條件下,型孔的理想設計曲線應為指數函數形式。
基于上述理論推導,對增壓閥執行活門的型孔結構進行改進設計。新方案采用指數形型孔替代原有的梯形型孔,設計要點包括:起始段(小流量區)和大流量段的尺寸與改進前保持一致,以滿足系統對流阻特性和流量范圍的基本要求;中間過渡段采用指數曲線連接,使面積增益比在整個工作區內維持較小的常數值。具體設計中,通過調整指數函數的系數,使過渡段的面積變化率較改進前顯著降低。
量化計算表明,在型孔開度4~6 mm的關鍵區間內,改進前梯形型孔的面積增量為21.7 mm2,而改進后指數形型孔的面積增量減小為7.9 mm2,面積增益降低了約63.6%。根據脈動放大機理,在相同的壓力波動激勵下,較小的面積增益必然對應較小的流量波動和壓力脈動幅值,從而實現對低頻脈動的有效抑制。
3.3 改進方案的工程可行性
指數形型孔的設計方案在工程實施上具有可行性。首先,該方案不改變活門的整體結構尺寸和安裝接口,僅對型孔型線進行優化,因此無需改動其他附件和管路,便于在現有發動機上進行改裝和驗證。其次,指數曲線的加工在現代數控加工技術下已不存在技術障礙,可以采用電火花加工或精密銑削實現,加工精度完全滿足航空發動機燃油附件的要求。再次,該方案不增加額外的零部件(如消振器、蓄能器等),避免了由此帶來的可靠性、維護性及重量增加等問題,更符合航空發動機工程應用的特點。
四、整機試驗驗證與結果分析
4.1 試驗方案設計
為驗證改進后活門型孔對低頻脈動的抑制效果,在某型渦扇發動機上開展了整機試驗驗證工作。試驗選取兩臺發動機(編號為1號和2號)作為驗證對象,分別對比更換型孔前后主燃油泵后壓力p1和增壓閥后壓力p2測點中22 Hz頻率成分的脈動幅值變化。
試驗覆蓋了發動機從慢車到最大狀態的整個工作范圍,重點關注燃油流量歸一化值1.4~5.6的區間,該區間對應增壓閥執行活門開度4~6 mm,是改進前脈動幅值最大的區域。試驗過程中,通過高響應壓力傳感器采集p1和p2測點的動態壓力信號,經頻譜分析提取22 Hz頻率分量的幅值,對比改進前后的變化規律。
4.2 試驗結果分析
1號發動機的試驗結果顯示,在燃油流量1.4~5.6范圍內,改進前p1測點的22 Hz脈動幅值最大達到154 kPa,p2測點最大為25 kPa。改進后的型孔使p1脈動幅值降至最大93 kPa,p2降至最大16 kPa,整體降幅在15%~84%之間。值得注意的是,改進前脈動幅值隨流量變化的曲線呈現出明顯的非線性特征,在流量對應型孔擴張段的位置出現異常峰值,偏離了脈動幅值隨流量增加而線性增大的正常趨勢。改進后,這一異常峰值被有效消除,脈動幅值隨流量的變化趨于平緩,符合物理預期。
2號發動機的試驗結果同樣證實了改進措施的有效性。該臺發動機改進前p1脈動幅值最大450 kPa,p2最大20 kPa,改進后p1降至最大250 kPa,p2降至最大12 kPa,降幅在5%~48%之間。兩臺發動機的脈動基準值存在一定差異,這主要是由于主燃油系統內各附件自身的制造公差及附件間的系統匹配性不同所致。但無論基準值高低,改進后的型孔均表現出顯著的脈動抑制效果,證明了改進措施的普適性和魯棒性。
綜合兩臺發動機的試驗數據,可以得出以下結論:指數形型孔對增壓閥執行活門擴張段工作區的低頻脈動具有顯著的抑制作用,脈動幅值的降低幅度與具體工作點和系統基準值有關,最高可達84%。改進后脈動幅值的絕對水平已滿足發動機的安全使用要求,證明了改進方案的有效性。
4.3 試驗結果的機理詮釋
試驗結果與機理分析的預期高度吻合。改進前,梯形型孔在擴張段內面積增益過大,將活門微動引起的微小流量波動顯著放大,形成過大的壓力脈動。改進后,指數形型孔在相同工作區內的面積增益大幅降低,根據流量公式和脈動放大機理,相同活門位移引起的流量波動減小,因此壓力脈動幅值相應降低。
兩臺發動機改進效果的差異進一步印證了系統耦合特性的影響。主燃油系統是多附件耦合的復雜系統,各附件自身的動態特性差異及相互之間的匹配關系會影響系統的整體響應。因此,即使采用相同的改進措施,在不同發動機上獲得的脈動抑制效果也會略有不同。但重要的是,改進措施在所有驗證對象上均表現出積極效果,證明了其有效性和工程適用性。
五、結論與展望
本文針對某型渦扇發動機主燃油系統中存在的22 Hz低頻脈動問題,開展了系統的理論分析和試驗研究,得出以下主要結論:
1)主燃油系統中低頻脈動的產生是多活門耦合作用的結果。調節器內的壓差活門、回油活門、計量活門與增壓閥內的執行活門構成多自由度振動系統,彼此耦合后形成22 Hz的固有頻率成分,這是低頻脈動產生的根源。
2)活門型孔的面積增益特性是決定脈動幅值的關鍵因素。當活門工作點位于型孔面積增益較大的區域時,微小的壓力波動會通過面積-流量正反饋機制被顯著放大,導致脈動幅值超標。增壓閥執行活門梯形型孔的擴張段正是這樣一個高增益區域。
3)基于等增益比定理提出的指數形型孔改進方案,有效降低了工作區的面積增益。改進后型孔在開度4~6 mm區間內的面積增量由21.7 mm2減小為7.9 mm2,從根本上削弱了脈動放大機制。
4)整機試驗驗證表明,改進后的指數形型孔可使22 Hz低頻脈動幅值降低5%~84%,顯著提升了主燃油系統的工作可靠性,保證了發動機試車安全。改進效果在不同發動機上均得到驗證,證明了方案的普適性和工程可行性。
本研究為航空發動機燃油系統脈動抑制提供了新的技術途徑,但仍有若干問題值得進一步探索。首先,除活門型孔面積增益外,彈簧剛度也是影響活門系統動態響應的重要因素。通過優化彈簧剛度匹配,調節活門系統的阻尼特性,有望進一步抑制脈動幅值。其次,多活門系統的耦合機理尚需深入研究,建立精確的數學仿真模型,有助于在設計階段預測和規避潛在的脈動風險。再次,隨著主動控制技術的發展,基于快速響應閥和實時壓力反饋的主動脈動抑制方案值得探索,可為下一代航空發動機燃油系統設計提供技術儲備。
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