
引言
挖掘機維修往往充滿挑戰。
一方面,發動機與液壓系統之間的電路配置復雜,通用診斷工具少,維修難度大。另一方面,核心部件通常被多層防護板遮蓋,拆裝不便,零部件價格昂貴,誤換代價高。不過不用擔心,虹科Pico汽車示波器同樣能幫助你高效診斷工程機械故障。
01
故障現象
一臺日立 Zaxis 135挖掘機,客戶反饋發動機轉速無法提高,導致機器無法移動,被困在工地上。同時,儀表臺上出現多個故障警告。

圖1 日立 Zaxis 135挖掘機
02
故障診斷
初步檢查
查閱操作手冊后,在設備的服務菜單中發現部分隱藏信息,內容類似串行數據。其中,發動機目標轉速和實際轉速均顯示為空白,但油溫、冷卻液溫度等其他發動機數據卻可以正常顯示。菜單中的另一個項實用功能是查看液壓泵壓力(廠商已在液壓系統中加裝了壓力傳感器)。但遺憾的是,這個數值同樣是空白的!
由此可知,顯示屏能夠接收到部分發動機相關部件的信號,說明通信沒有完全中斷,但轉速和壓力相關的數據卻完全缺失。

圖2 顯示屏上轉速信息缺失報錯

圖3 發動機故障警告
基礎信號驗證
作為共軌柴油發動機,理論上,發動機能啟動并運轉,則其曲軸位置傳感器的信號應當正常。但維修工作不能想當然,我們仍有必要對曲軸信號進行驗證。
找到了曲軸位置傳感器的信號線,安裝了通用轉接線。如圖4,我們分別采集了曲軸傳感器信號(1)、凸輪軸位置傳感器信號(2)和1號噴油器電流(3)。

圖4 故障挖掘機的曲位、凸位信號與噴油電流
當然,我們在此處采集凸輪軸位置信號與噴油電流的目的,是為了保存一套正常運作時的波形,用于以后的對比驗證。你還可以將采集到的波形,上傳至波形庫、存儲到云端,方便未來隨時調用。
從圖4的波形來看,基礎信號均正常,發動機控制系統的核心部分沒有問題。既然如此,那問題很有可能出在信息傳輸環節。于是,我們將排查重點轉向設備的通訊系統。
發動機電控單元(ECU)需要將發動機轉速信號傳輸到駕駛室的顯示屏上,但目前顯示屏的目標轉速和實際轉速均無數據顯示。這些信息是如何傳遞的?答案是 CAN 總線。
如圖5,我們找到了這臺挖掘機設備的接線圖。

圖5 故障挖掘機的接線圖
當然,我們用不上整張接線圖。如圖6,稍加簡化,我們只需要關注CAN總線、相關控制單元以及用來調節發動機轉速(RPM)的轉速調節旋鈕。

圖6 簡化后的接線圖
Engine Speed Control Dial: 轉速調節旋鈕
Information display (INF) : 信息顯示屏(INF)
ICF: 儀表組合控制單元。
Machine Control ECU(MCU): 機器控制ECU(MCU)
Engine ECU - ECM :發動機控制ECU(ECM)
如圖所示,操作員通過轉速控制旋鈕發出指令,這個指令同時發送給信息顯示屏和機器控制ECU(即MCU)。然后機器控制ECU通過CAN總線將轉速請求發送給發動機ECU(即ECM),同時相關數據也會發送到顯示屏。這也解釋了為何部分發動機數據仍能正常顯示:因為這些數據是通過網絡共享傳輸的。
CAN總線波形測試分析
有了推測,接下來需要實際驗證。如圖7,使用虹科Pico示波器,將探頭連接到CAN總線上,觀察各個ECU之間的通信情況。在大多數帶OBD接口的車輛上,找到CAN總線并不難,但工程機械就沒那么方便了。經過一番尋找,我們找到了正確的線路并開始監測,并發現了非常有意思的結果。

圖7 將探針連接到CAN總線上
圖8是我們采集到的CAN總線波形。其中,藍色的A通道為CAN高信號,紅色的B通道為CAN低信號。CAN總線傳輸使用的是差分信號,因此我們也添加了數學通道來輔助分析:
? 粉色:A+B通道(CAN高+CAN低)
?紫色:A-B通道(CAN高-CAN低)
正常情況下,CAN高+CAN低為5V,CAN高-CAN低應為規則方波。而在故障挖掘機的某些數據包上,A+B通道出現了異常:
? 前三個數據包在傳輸時有輕微干擾,但仍保持在正常的5V范圍內
? 后面四個數據包的電壓則明顯被拉高了

圖8 故障挖掘機的CAN總線波形
放大對比這兩組數據包,差異更加明顯。第二組數據包在A+B通道中有明顯的失真,看起來很亂,而A-B則相對平穩。這表明CAN總線上確實存在異常,但還不能確定具體是哪個部件的問題。

圖9 放大故障挖掘機的CAN總線波形
檢查轉速控制旋鈕
既然不能完全確定CAN總線的問題,我們決定從另一個角度入手——檢查轉速控制旋鈕本身。
這是一個簡單的三線設備:5V電源、接地和信號輸出。如果它不能向及其控制ECU輸出信號,自然就不會有轉速變化的請求。

圖10 轉速控制旋鈕
打開點火開關后,用萬用表測量旋鈕的供電,卻發現5V供電缺失!
如圖6,不只是轉速控制旋鈕使用這個5V供電,液壓泵壓力傳感器也用同一個電源。這就解釋了為什么儀表盤上的泵壓力讀數也是空白的。
問題逐漸清晰了:缺少5V供電導致轉速控制旋鈕無法工作,進而無法控制發動機轉速。那么,這個5V電源是從哪里來的呢?答案是:機器控制ECU。
定位故障部件

圖11 機器控制ECU所在位置
檢查機器控制ECU的電源和接地,均正常。但是它應該輸出的5V參考電壓卻不存在。所有證據都指向同一個結論:機器控制ECU本身損壞了。
這是所有維修人員都不愿面對的時刻——需要更換一個昂貴的控制單元。但基于我們收集的所有證據,這是唯一合理的結論。
故障排除
訂購并安裝了新的機器控制ECU后,故障徹底解決:
1.原本缺失的5V參考電壓恢復正常
2.信息顯示屏上的故障代碼全部消失
3.轉速控制旋鈕可以正常工作
4.發動機轉速可以正常調節
5.液壓泵壓力讀數也恢復顯示
故障總結
我們想再討論兩個問題:
1、CAN總線到底正不正常?
更換好MCU后,我們再次在同一個位置測試了CAN總線信號,如圖12。可以看到,CAN H和CAN L的波形與之前測的極為相似,且CAN高+CAN低依然偏離了5V基準線。A-B差分信號依舊非常規律,可以被正確解碼。但注意,此時總線上的通訊量相較于故障時明顯增加。

圖12 正常車的CAN總線波形
我參考了論壇上一篇關于ECU電氣特征的帖子,其中提到:“報文/有效載荷傳輸期間,總線上呈現的顯性電壓(CAN H 為 3.5V、CAN L 為 1.5V)會因ECU內部的廠商公差、連接情況、部件差異及其在總線上的物理位置不同,成為發送該報文的CAN控制器獨有的特征。” 對于工程機械而言,ECU的這種獨特特征會更加明顯——因為一臺設備的制造涉及多個不同廠商:發動機ECU可能來自奔馳、五十鈴或斗山,信息顯示屏可能出自任意一家供應商,而機器ECU則由整機廠商集成。
因此,在修復故障以后,我們可以將之歸入已知的正常波形之列。這也是為什么我們建議大家形成隨手采集正常波形的習慣——為未來的維修做準備,避免走彎路。
2、機器控制ECU到底為什么損壞?
初步檢測拆下來的舊機器控制ECU,可以發現其表面布滿灰塵(圖13),但并未發現任何元件完全燒毀。電路板上還有一個元件存在腐蝕(圖14)。

圖13 機器控制ECU電路板灰塵密布

圖14 電路板上元件腐蝕
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