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西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

1X4o_GKB1508 ? 來源:fqj ? 2019-04-28 17:51 ? 次閱讀
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前段時間項目接觸到需用西門子1515FCPU與庫卡進行Profinet通訊,庫卡的安全配置走的是Profisafe,并不是走的控制柜底部的X11插頭,下面我將該項目的配置步驟分享給大家:

一、 硬件:

1. 西門子1515FCPU;

2. 庫卡KRC4系統控制柜;

二、 軟件:

1.Workvisual4.0;

2.博圖V14SP1;

三、步驟:

1.連接好機器人電纜并正常開機后,會發現示教器上方會顯示一條橫向提示框,如下界面黃框標示部分:

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

這時你需注意下機器人控制柜下側是否有標號為X11的插座,若無的話,說明該機器人的外部安全配置需通過網絡來配置。

2.機器人側的組態:

打開WorkVisual4.0并在線下載KUKA備份,有時候若你不知道使用該軟件的哪種版本的話,你可以從機器人控制柜拷出來,一般機器人發貨時會把能用到的軟件都備份在機器人的控制柜內,這是你可以用U盤拷出來,具體方法不在這多說,今天主要講軟件配置問題;

(1).打開WorkVisual,點擊搜索,出現下圖所示:

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

(2).可用的單元項若顯示未找到單元時,需對機器人和自己用的電腦IP進行設置,使兩者都處于同一網段,設置好后再次點擊搜索,就會出現下圖所示:

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

點擊“+”,出現子選項》》選中綠色箭頭標記一欄》》點擊打開;

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

(3)右鍵下載完成的項目》》再點擊“設為激活的控制系統”;

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

(4).右鍵點擊Profinet》》再點擊“設置”,出現下圖,黃色標記部分需特別注意,PLC組態時會用到,當兩邊都設置一致時通訊才會進行:

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

(3). 雙擊下圖中的設置》》選中“參數‘’》》設置 安全識別號;

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

綜上,機器人側設置完畢,將修改后的配置傳到可控制柜即可。

3. PLC側的組態:

(1) GSD文件的導入:點擊選項》》管理通用站描述文件》》選擇與機器人側相同版本的GSD文件,進行安裝;

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

(2) 點擊“設備與網絡”》》將添加的GSD文件拖入設備與網絡框內;

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

(3)雙擊KUKA標識》》修改屬性;

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

(4) 編程:根據自身的要求設置輸出,當在Safe功能塊進行編程時,注意添加去鈍化程序,當報警觸發時,解除報警需要激活去鈍化程序,這樣用到的安全(Safety)IO點才會刷新。

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

KUKA自帶的安全IO包括的信號名稱與對應地址可在WorkVisual中查詢,查詢方法:

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

當通訊正常配置并導入后,示教器會出現下列報警,可以通過報警信息和上圖片中的IO信號名稱、地址作對應,進行激活;通常需要配置的信號為:002 Input NHE-外部緊急停止 (急停按鈕)

002 Input操作人員防護裝置(安全門、光柵)

005 Input安全停止1

006 Input安全停止2

010 Input安全運行停止

4.過程中遇到的問題及解決方法:

當把WorkVisual的備份重新傳入控制柜時,WorkVisual出現報警信息,見下圖:原因是機器人控制柜已安裝一些功能軟件,而電腦的WorkVisual并沒有添加這些功能,這是需要從控制內用U盤將那些功能軟件安裝包拷出來,并安裝在WorkVisual上,安裝方法:在不打開任何程序的情況下點擊工具》》備選軟件包管理》》安裝》》選取拷貝的文件,之后再重新下載,解決問題。

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

西門子1500與KUKA工業機器人的Profinet通訊步驟

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原文標題:西門子1500與KUKA工業機器人進行Profinet通訊步驟圖文版,超詳細!

文章出處:【微信號:GKB1508,微信公眾號:工控幫】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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