1、案例背景
LED燈帶在使用一段時間后出現(xiàn)不良失效,初步判斷失效原因為銅腐蝕。據(jù)此情況,對失效樣品進行外觀觀察、X-RAY分析、切片分析等一系列檢測手段,明確失效原因。

2、分析過程
2.1 外觀分析
1)對LED燈帶表面兩處異常位置進行外觀觀察,兩處位置均呈現(xiàn)片狀發(fā)綠現(xiàn)象。
#LED7位置:



#LED10位置:



2)將異常位置表面樹脂層剝離后進行觀察,PCB板側(cè)黑油下方發(fā)生腐蝕發(fā)綠;樹脂表面存在腐蝕殘留物質(zhì)。
#PCB側(cè):



#剝離后的樹脂:



2.2 X-RAY分析
對LED燈帶表面兩處異常位置進行X-RAY分析,可見明顯的銅箔層腐蝕缺失。



2.3 SEM/EDS分析
1)對剝離后PCB側(cè)進行SEM分析,可見明顯的腐蝕現(xiàn)象。

2)對PCB側(cè)進行EDS分析,腐蝕位置檢出異常元素“Cl”,含量最高為10.07%。結(jié)合外觀特征,發(fā)綠異常位置應為銅綠。



3)對剝離后樹脂側(cè)進行SEM和EDS分析,剝離樹脂發(fā)綠位置呈現(xiàn)片狀腐蝕,檢出異常元素“Cl”,含量最高為4.67%。


#EDS分析:



2.4 切片斷面分析
1)對異常位置進行斷面分析,發(fā)現(xiàn)黑油上方樹脂保護層極薄,黑油與絕緣層間存在裂紋、分離現(xiàn)象,且分離口存在腐蝕物。通過EDS分析,檢測出腐蝕異物異常元素為“Cl”,含量15.38%。
#整體圖示

#切片斷面金相分析


#切片斷面SEM分析


#切片斷面EDS分析



2)對燈帶兩端部分進行斷面分析,前端樹脂厚686.26μm,尾端樹脂厚1207.64μm;黑油與絕緣層間結(jié)合狀態(tài)未見異常。
#切片斷面金相分析

前端

尾端
#切片斷面SEM分析


2.5 LED點燈測試
1)對燈帶整體采取通電測試:LED1~LED6可正常點亮,LED7及往后的燈珠均不能點亮。



2)將燈帶上LED6、LED7研磨露出引腳后,進行點燈測試,發(fā)現(xiàn)LED7能正常點亮。

LED6:正常點亮

LED7:正常點亮
3、分析結(jié)果
綜合以上分析,燈帶點燈失效原因為燈帶出現(xiàn)腐蝕異常,導致內(nèi)部銅層腐蝕斷開失效,具體失效解析如下——
① LED燈帶由于銅層遭受侵蝕缺失,導致失效異常;
② 黑油層與絕緣層間結(jié)合存在異常,同時樹脂保護層的不均勻性(兩側(cè)厚,中間薄),推測燈帶可能應用于惡劣環(huán)境中,導致化學物腐蝕。


騰昕檢測有話說:
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審核編輯 黃宇
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